是否有现货: | 否 | 品牌: | 佳群 |
售后服务: | 质保一年 | 数控机床分类: | 数控车床 |
主电机功率: | 5.5 | 运动方式: | 点位直线控制 |
加工尺寸范围: | 600 | 主轴转速范围: | 1400 |
刀具数量: | 电动刀架 | 控制方式: | 闭环控制 |
控制系统: | 广数 | 布局形式: | 卧式 |
动力类型: | 电动 | 用途: | 金属切削 |
型号: | Ck6150 | 规格: | Ck6150 |
CK6150B/1000数控车床是由我厂设计制造的平床身数控车床。可配四工位刀架(标准配置)或六工位刀架(选配),以满足不同形状零件的加工要求。机床防护美观大方,推拉式防护门设计合理,便于操作,易于保护操作者的 。
本机床具有启动平稳,制动迅速,输出扭矩高等特点。可以用来进行轴类和盘套类零件的车削加工。能够自动完成内外圆柱面、任意圆锥面、圆弧面、端面和公、英制螺纹等的加工,适合于多品种,中小批量产品的加工,对于形状复杂、高精度零件的加工能显示其性。
二、机床的性能特点
1.三档变频档内无级变速,运转平稳,低速大扭矩。
2.云南峨山高强度铸铁床身可以提高精度而减少振动。
3.床身导轨经淬火和精密磨削,精度保持性好。
4.集中式机床操作面板。
5.主轴轴承和丝杆轴承采用国产轴承,精度高,寿命长。
6.使用四工位电动刀架(标准配置)或六工位电动刀架(选配)。
数控车床常见故障分析与排除
冷却液不能流出来操作板上的冷却液开关设定不正常,M指令代码有错误。冷却泵插口没有完全插入冷却液中。承屑盘过滤器和泵吸入过滤器堵塞。冷却泵电机无法工作。
主轴箱升温主轴箱内部润滑不好。主轴轴承预紧力设置过紧。
X轴和Z轴玲玲消失主要是零点开关松动。 重复定位精度不好:镶条调整不恰当。导轨润滑不当。滚珠丝杠上螺母或定位销松动。 机床不能正常工作:NC装置显示报警信号。不封可能有碰撞。 精度加工出现错误:加工盘类工件主轴定心不当。加工轴类工件尾座定心不当。 尾座套筒不动:尾座套筒润滑不良使得尾座套筒卡住 尾座振摆过大:尾座套筒推力过大,由于尾座套筒推力过大,尾座套筒轴承发生损坏。 尾座体不能正常移动:锁紧块没有将尾座体锁紧在导轨上。尾座体移动部分的润滑不好,卡住。 刀盘能够松开但是不能转位:刀架松开失效。端齿盘齿之间有相互干扰。数控 CK6150*1500 数控机床主要技术参数
项目 | Ck6150X1500参数 | |
加工能力 | 床身上回转直径mm | 500 |
滑板上回转直径mm | 280 | |
加工长度mm | 1350 | |
行程 | X轴行程mm | 280 |
Z轴行程mm | 1500 | |
主轴 | 主轴转速范围r/min | L:150~420, M:300~960 H:500~1400 (三档变速,档内无级调速) |
主轴端部尺寸 | C8 | |
主轴内孔锥度 | MT8 | |
主轴通孔直径mm | 82 | |
导轨 | 导轨宽度mm | 400 |
刀架 | 刀具数量 | 4 |
刀柄尺寸 | 25*25 | |
换刀时间sec | 2 | |
进给 | X轴快速进给mm/min | 6000 |
Z轴快速进给mm/min | 8000 | |
每转切削进给量mm/r | 0.005-100 | |
精度 | 设定单位mm | 0.001 |
重复定位精度mm | 0.01 | |
表面粗糙度 | Ra1.6 | |
表面精度 | IT6—IT7 | |
尾座 | 尾座套筒锥度 | MT5 |
尾座套筒直径mm | 65 | |
尾座套筒行程mm | 140 | |
电机 | 主电机功率 KW | 7.5 |
X轴、Z轴伺服电机N.m | 7.10 | |
机床外形尺寸(长*宽*高)mm | 2960*1520*1750 | |
系统 | 广数980TB3数控系统 | |
备注:整体床脚,液压卡盘250 |
三、数控车床系列 CK6150*1500 | 主要标准配置清单 | |||
1 | 数控系统:GSK980/凯恩帝/FANUC选配 | 8 | 6、8、10 内六角扳手 | |
2 | 冷却系统 | 9 | 地脚螺栓、螺母、垫块 | |
3 | 润滑系统 | 10 | 19、24 开口扳手 | |
4 | 全防护罩 | 11 | 轴承:哈尔滨轴承 | |
5 | 尾座 | 12 | 刀架:文昌或者三和 | |
6 | 丝杆:南通丝杆 | |||
7 | 工作灯 | |||